百万元级工业3D打印机拆机测评
今天小编任性了一把,跟几位同行把一百万的3D打印机拆得零零散散……
这是一次内部售后工程师的培训会,本次活动感谢康硕集团给予南极熊采访报道的机会。感谢Solidscape美国工程师Blake的拆机指导,以及技术总监包总的翻译协助。Blake只是在一旁指导,把实际动手拆的机会留给了我们,好人!为让大家看更多内容过过瘾,这次多放些图片出来,具体技术细节请参考上面提到的那篇评测,小编就不多废话了。
一百多万的机器被我们拆了,想想还有点小激动呢!
拆拆拆!任性,也没办法……
拆顶盖
既然是拆机器,为了操作方便,我们先把上盖拆掉。首先是两个气压连杆。
其次是上盖的连接螺丝,旋下的螺丝保管好,免得装的时候少几个、多几个零件都不合适。
卸下顶盖后,整个工作舱暴露在大家眼前。
拆喷头
Blake教我们怎么正确拆下拖链,小心保护好细小的线缆,电子信号线都很细。
我们小心地把信号排线拆掉,里面剩下的是摄像头的电路板。我们依旧小心翼翼拿下它。
这张照片手抖,没拍清晰,这是摄像头校准的传感器模块。
剩下的就是喷头了,两个喷头周围各3颗平衡固定螺丝。
喷头拆下来了小心放一边,喷头上有气压阀,因为solidscape是高压喷蜡,气阀是调节里面气压的。
喷头支架空空如也,只剩下滑块导轨了。
Blake跟大家讲解喷头的传感器是如何连接主板工作的。
拆后盖
喷头的数据线连接在机箱后侧,我们用螺丝刀拆开机箱内部。
Blake告诉我们每个零件的具体作用。
更换数据连接线需要把手伸进去把插头拔掉,这要非常小心,不要碰坏插针以免更换电路板。
喷头的的信号线就插在后面的电路板上。
休息的间隙,Blake也不忘给大家开开玩笑~我们现在可以看到机器背部整个构造和布局。上面是耗材进料的地方,中间是耗材加热融化的位置,右边白色的就是送耗材的压力气泵,下面是左下角吸尘器接口,右下角是电源接口。
手里拿的这个东西,就是加热融化耗材的液池,外面覆盖耐高温海绵,摸起来软软的。这些部件集成度非常高,一拆就是拆一套,温度传感器和加热舱是一体的。
没拆之前,这个部分是这个样子。。。。。。
下面有z轴电机,传感器,主板……好多东西。
拆左盖
拆完后面,拆侧面。侧面是X轴电机,皮带滑轨,机器主板等一系列东西。
看见左面皮带了吗?如果皮带坏了或者断了,更换皮带就要大拆很麻烦,为了一个小部件不值得。所以美国人很聪明,直接把备用皮带穿在上面,换的时候直接套同步轮上,就免得拆了。
拆右盖
右盖是比较容易打开的,用于清理喷头和更换纸带。
好好的3D打印机被我们拆得七零八落……
拆前盖
连最后机器的前盖也拆掉了,只剩下机架了,整个打印机的结构和工作流程一览无余……
修改固件参数
校准屏幕
还好,校准完之后,操控界面没有异常。
最后,Blake给大家讲解技术细节和原理。
小编总结
我们看到这款工业级的3D打印机也没有那么神秘,一样用滑轨皮带、丝杆电机,好像也没什么奇特。但是大家不要小瞧它,它毕竟是全球最高精度的3D打印机,最小层厚6.3μm。用专业人士的话说,你学得了机械学不了控制,学得了技术学不来设计。不管算法、还是材料,国内也确实没人能做到这种程度。
另外不得不佩服美国人的设计思路,机器精密紧凑没有多余的部分,各种开关、机关让人既方便维修又保护机器稳定。摄像头传感器一头多用,配合纸带既可以校准喷头精度又可以校准喷出量,既可以扫条形码记录数据又可以校准平台;铣刀和喷头之间有拖放自如的钩子节省电机数量;真空气泵提供压力将细微蜡滴精确喷到准确位置;利用正负电荷测量喷头喷出量……能跟大家讲到的内容和启发很多,整个机器把每个零件都简化和利用到极致,实在大开眼界。
我们从里里外外亲眼观察和亲手实践中,体会到Solidscape确实设计科学、加工精密,在很多高精度3D打印中有很大市场和应用。